9月2日、7日,攀鋼礦業(yè)公司選鈦廠兩條鈦精礦細粒干燥線自動控制系統(tǒng)相繼投用。至此,攀鋼選鈦廠3條干燥線自動化改造全部完成。
該廠鈦精礦干燥生產線自動控制系統(tǒng)改造項目是攀鋼“兩化融合”重點項目之一。通過信息技術、自動控制、視頻監(jiān)控、集中值守相結合等措施,對鈦精礦干燥生產線進行基礎自動化改造,同時輔以視頻監(jiān)控和信息化技術,實現(xiàn)鈦精礦干燥生產線集中管控。
據(jù)介紹,該廠2001年建成投產的細粒干燥一線大部分設備均采用機旁手動控制,配電系統(tǒng)老化,存在嚴重安全隱患。2006年建成投產的細粒干燥二線,由于控制系統(tǒng)和編程軟件版本較低,經常會出現(xiàn)死機、CPU報系統(tǒng)故障、輸入/輸出點邏輯誤判斷,以及無法進行系統(tǒng)擴展及參數(shù)歸檔等問題,嚴重影響了安全和操作。該廠粗粒干燥生產線2010年建成投產,由于控制系統(tǒng)、編程軟件版本低,也同樣存在無法進行系統(tǒng)擴展、參數(shù)歸檔等問題。為做大做強鈦產業(yè),攀鋼決定對選鈦廠鈦精礦干燥生產線實行自動控制系統(tǒng)改造。改造項目于今年3月正式啟動。
改造后的鈦精礦干燥線,新增了設備運行、重要能源數(shù)據(jù)檢測儀表,配置了相應硬件設備,并預留了與生產管控系統(tǒng)的軟件接口。操作者只需坐在新建的干燥生產線集中控制室里,就可以全面監(jiān)控3條鈦精礦干燥生產線的實時運行、能源消耗情況,采取技術手段消除生產過程中人為因素引起的生產事故和安全事故。