鞍鋼股份鲅魚圈分公司積極轉變生產經(jīng)營理念,調整思路,從連續(xù)欠產到月份超產1.6萬噸,順利扭轉生產被動局面,實現(xiàn)華麗轉身。8月份,該公司高爐燃料比同步下降10千克/噸鐵,達到8年來最好生產水平。
加強鐵前系統(tǒng)精細化管理,穩(wěn)定配礦結構,確保高爐順行。高爐素有“七分原料,三分操作”的說法。為確保高爐生產穩(wěn)定順行,該公司全面整合混勻、燒結、球團、運料、高爐運行等關鍵工藝單元和生產環(huán)節(jié),貼近生產需求,加強精細化管理。為抓好原燃料質量管理,夯實高爐穩(wěn)順基礎,他們抽調工藝技術骨干成立了高爐原燃料質量監(jiān)督小組,從原燃料配礦到生產參數(shù)控制及入爐料的篩分,設專人分片負責。穩(wěn)定配礦結構,嚴控堆料過程,混勻礦Si標準偏差和Fe標準偏差達到鋼鐵行業(yè)領先水平。為做好燒結過程控制,他們以穩(wěn)定水碳為基礎,提高燒結點火質量和布料平整度,細化燒結礦換堆操作,換堆過程嚴格執(zhí)行混勻礦槽“4+1”新舊料裝料模式,從而減少混勻礦換堆過程時燒結礦質量波動,提高燒結礦產品質量。此外,該公司秉持鋼鐵企業(yè)綠色發(fā)展理念,拓寬煉鐵生產固廢處理途徑,高爐干法除塵灰和燒結電場除塵灰不再參與高爐原料配料,極大地降低了煉鐵堿負荷,有效治理了高爐“堿害”。
采取“一爐一策”,精準定位,實現(xiàn)高產低耗。如何調整好高爐產量和消耗的矛盾,實現(xiàn)高產低耗,是鋼鐵企業(yè)的永恒目標。該公司針對兩座高爐不同的生產條件,采取“一爐一策”的具體操作方針。針對鲅魚圈4038m3大型高爐的生產特點,他們與國內外高爐對標,通過反復研討,制定了“以風為綱”的總體技術理念,提高冶煉強度,保證高爐穩(wěn)產高產。此外,他們堅持保風量、提風速、吹中心、堵風口,減少爐缸環(huán)流,保證爐缸安全穩(wěn)定運行。連日來,該公司1號高爐日常利用系數(shù)和燃料比達到近8年來的最好指標,處于國內同原燃料條件高爐領先水平;2號高爐雖然處于爐役末期,但實現(xiàn)了護爐生產條件下的最高產量,走出了符合鲅魚圈高爐特色的技術路線。
強化高爐操作,為高爐長期穩(wěn)定保駕護航。該公司煉鐵部成立高爐運行小組,對兩座高爐進行24小時監(jiān)控特護。小組成員每天早晚各開一次高爐運行碰頭會,匯報班中原燃料變化及設備運行情況,總結班中高爐日常操作。同時,對下個班進行操作提示,小組通過討論后形成統(tǒng)一意見,布置下班生產。他們還加強職工高爐操作技能培訓和應急預案演練,有效提高在高爐爐況波動時的應急反應能力,正確處理突發(fā)事故。此外,為推進班組基礎管理,他們強化交接班制度,建立健全班組激勵機制,凝聚團隊精神,提升班組技術指標,做到高爐操作調整“早動、少動”,減少高爐運行因班次變化而產生的波動。